发布时间:2021-08-13 浏览:454
在集团上半年特殊贡献奖表彰名单里,延能化公司因一项颇有技术难度的设备长周期运行工作榜上有名。该公司高密度聚乙烯装置克服了工艺装置多年的技术瓶颈,有效缓解了己烷精制系统换热器堵塞问题,稳定运行长达 600 多天,远超 330 天的设计期限,创国内同类装置运行最长记录,由此获得集团效益类特殊贡献奖。
自去年7月进入商业运营以来,延能化公司以科技和管理创新为提质增效的核心驱动力,在重点项目攻关、探索优化操作上力求新的突破,向装置长周期运行要效益,同时瞄准市场高端化、差异化、定制化需求不断丰富聚烯烃产品结构,努力将公司打造成国内一流、国际知名的高端管材供应商。
迎难而上HDPE装置攻克行业难题
延能化公司高密度聚乙烯装置采用的是德国利安德巴赛尔公司 Hostalen 低压淤浆法工艺,该工艺是目前生产PE100级高端管材最具优势的工艺。但由于生产过程中产生较多的蜡等低聚物,己烷精制系统频繁堵塞,导致精制己烷负荷降低,无法正常供给聚合系统使用,装置不能高负荷生产管材料。目前国内同类装置生产周期一般仅为4-5个月左右,随后必须全装置停车检修,造成较大经济损失。
“精制系统的堵塞问题,可以说是全世界同工艺装置面临的共同难题,而且已经困扰了大家十几年,一直没有非常合理的解决办法。”该公司烯烃聚合中心经理寇宇新说。
这个“拦路虎”,一度让延能化也颇受困扰,装置不得已只能生产低端注塑料,管材料总体生产负荷只能达到设计负荷的60%,成为一个典型的“卡脖子”问题。
为此,高密度聚乙烯装置专门成立了技术攻关小组,积极寻找对策。面对这样的行业难题,一开始攻关小组也是一筹莫展,工作进展缓慢。
“每次清理精制系统换热器时,我们都会去现场蹲点查看堵塞情况,取样分析并收集关键数据,掌握第一手资料,为后面对症下药做准备。”技改的倡议者之一、该装置助理主管李泽博介绍说。
世上无难事,只怕有心人。经过多次对比堵塞物与装置正常产品与副产品的差异,根据分析结果判断出可能造成堵塞的主要原因,技术组在多次分析讨论和验证后,抱着“试一试”的心态制定出了技改方案,并于 5 个月后完成技改并投用。
“我们采取的办法很简单,就是增加了一条细小的蒸汽管线,通过精准控制蒸汽注入量,阻断其中的二次反应,达到了避免堵塞己烷精制系统的效果。”李泽博说。
就是这样一个花费不到5000元的技改,却将精制系统高负荷运行周期提高了1倍以上。截至8月10日,该装置在长期生产管材料23050natural情况下,己烷精制系统已经连续高负荷运行664天。
“目前己烷精制系统运行负荷为75t/h,经过测试仍能够达到设计的最大负荷80t/h,运行状态良好,未表现出明显的堵塞和换热效果下降的迹象。预计在生产PE100级管材料情况己烷精制系统能够连续高负荷行两年以上。”烯烃聚合中心专业主管王鹏信心十足地说。
据了解,巴塞尔聚烯烃公司发布Hostalen工艺2020年全球年报《产品质量、能耗、物耗和运行情况报告》,认为延安能化公司高密度聚乙烯装置能耗、物耗、运行时间、停车次数等指标均位于全球前列。
集众之智ACO装置实现长周期运行
“要想实现高质量发展,创新驱动是关键。面对全新的工艺、善变的市场,我们必须敢于创新,勇于探索,加大高端产品的研发和重点项目攻关力度,带动全员钻研技术,营造崇尚研发、矢志攻关的浓厚氛围。”该公司党委书记、执行董事雷霆表示。
就在高密度聚乙烯装置实现长周期运行的同时,该公司国内首套轻油加工(ACO)装置也突破了又一技术壁垒,成功将装置运行时间翻了两番。
该装置采用KBR公司先进的催化裂化制烯烃技术,以轻烃、拔头油、石脑油为原料,经过流化催化裂化,产出675℃的反应油气,经油气急冷器E102冷却后送至急冷油塔C200。在操作人员在装置运行过程中发现,E102的管束内壁易结焦,反应油气冷却效果变差,造成急冷系统与油气管道超温,存在安全隐患,装置只能被迫停车抢修。
有鉴于此,该公司专门成立了ACO装置长周期运行科技攻关小组,动员中心全体员工积极参与,数十条合理化建议在一次次的研讨会中被反复商讨、斟酌、否定,最终决定通过增加一台反应油冷器E105来降低反应油气温度,为油气急冷器E102出口锥段至反应油冷器E105出口锥段间加耐磨隔热衬里,以解决该段管道超温的问题,达到生产要求。该项技改投用后,ACO装置运行负荷由50%提升至80%,反应油气冷却后温度得到有效控制,运行周期由装置运行初期的50天延长至213天。
今年以来,该装置持续强化科技攻关,深入查找问题,对标国内先进企业,3月份首次实现满负荷稳定运行40多天。“我们下来还制定了提升管、裂解炉改造等一揽子计划,将于下半年装置检修期间实施,解决装置达标的卡脖子难题。同时还正在与石科院、大连化物所、兰州催化剂厂等合作开展催化剂国产化攻坚,锲而不舍解决装置收率低的问题。”轻油加工中心经理张志堂说。
锲而不舍乙丙橡胶终获突破
2020年底,延能化公司乙丙橡胶丁醇中心干部职工满怀激动和忐忑的心情,踏上了该装置第18次开工探索之路。这一次,他们将装置连续稳定运行时间从原来的几十天延长到了125天。期间,该装置生产并平稳转产了多种牌号的三元乙丙橡胶,推动公司产品结构向差异化、高端化、精细化方向发展。
据悉,自试运行以来,乙丙橡胶装置从小处着手、细处着眼,陆续实施了过滤器凝胶排放改造、脱气塔现场液位计改造、汽提中压蒸汽技改、后处理工段现场环境优化等90余项技改技措。试车过程中,该中心积极总结此前开工积累的经验,逐字逐句、逐项参数修订试车方案,对职工进行多次培训,对试生产条件、设备、仪表、报警系统进行全面自查,开工过程中强化现场管理,坚决杜绝“三违”现象,严格执行相关作业管理制度和工艺卡片,为装置运行奠定了良好基础。
“从引进没有工业化业绩支撑的工艺包,到建成并开车成功,成为延长石油第一套乙丙橡胶装置,可以说我们延能化人用敢于担当和执着创新,为集团在合成橡胶领域开辟出一片新天地。”乙丙橡胶丁醇中心经理刘志军说。
道阻且长,行则将至。今年以来,延能化公司通过产品创新保持竞争力,在K9015/K9820H/K9829H三种中高融抗冲牌号产品生产过程中无缝衔接,首次实现聚丙烯装置“三连产”;高密度聚乙烯高端管材专用料PE23050通过了国家化学建筑材料测试中心9000小时长期静液压强度试验,成为首个通过国家权威机构认证的国产多峰PE100级管材料,进入国内第一梯队。这种管材料加工的管道产品可实现50年不变形,广泛应用于承压水管、燃气管及各种工业用管领域。
该公司副总经理、总工程师王昌瑞表示,通过紧跟市场需求不断调整优化产品结构,公司目前已拥有18个牌号的聚乙烯、聚丙烯产品,正在开发专业抗熔垂大口径23050LS、耐消毒剂PE100RD等系列新产品,聚丙烯也趋向PPR高端管材料,还将择机试产多个牌号的抗冲料,并增加丁烯-1管线料,研发乙烯、丙烯、丁烯三元共聚新产品,逐步丰富公司产品结构,全力以优质产品和服务树立延能化品牌,做行业的领跑者。