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专注品质 匠心淬炼 ——矿业机械厂抓产品质量提升创品牌纪实

发布时间:2021-08-13     浏览:320

产品质量作为重中之重,一头连着用户利益,一头连着生产布局,促提升的背后不只是信念所向,更是技术、创新、设备、标准的支撑。只有在抓质量上下真功夫,才能使“创品牌”落实落地,为发展增添动力。


化繁为简,提升产品加工精度


设备是重要的生产要素,如何充分释放设备效能,提升加工精度,是对加工方式的革新,也是对劳动者智慧的检验。

水厂310钻机链轮是机械厂机加工分厂加工的常规备件项目,按照工艺要求,需要加工出38个相同的齿形。由于没有对应的滚刀,通常需要钻削齿形底孔、粗铣齿形、制作齿形刀精滚齿形三道工序,时间长、效率低。而且在滚齿过程中,还需要对焊接刀具手工刃磨,降低工件精度。针对此问题,秦涛工作室成员另辟蹊径,在加工方式上寻求突破:将常规的“钻、铣、滚”三道工序改为由数控铣床单道工序,统一了加工基准,提升了定位精度,实现“质”的飞跃。


改进设备,保证钢卷外观质量


如果说生产线运行的更加稳定,工人操作手法的日趋熟练,是保证产品质量的基础,默契的人机配合便是提质方式的升华。如何使人机配合更顺畅?磨合必不可少,改进更为重要。

在机械厂捆带生产线收卷工序中,每个岗位操作者负责收卷机的3—4个机位,操作完1个机位后,活套依然在上限位运行,需等待活套下降到中限位以下才能开动取卷设备。为节约时间,操作者会在等待间隙时继续收取下一个机位。过程中,如果没有及时开动取卷设备,极易造成活套落地被迫停机,后果是钢带卷型不一或者散卷,进而影响产品外观质量。为此,班组骨干制定解决方案,在收卷活套地坑中安装光电限位开关,当活套降至适当位置时,声光报警器会以警报提示操作者及时开动卷取设备。该方案为充分利用设备促进人机交互,为保证钢卷外观质量提供技术支撑。


自我改革,消除产品铸造缺陷


以问题为导向,补短板促改进。在面对产品质量缺陷,破解质量提升瓶颈时,不仅要找准短板、明确管控指标,更要具备刀刃向内、自我革命的勇气,以问题导向为突破,做细做实整改工作,并辅之以工艺改进、技术创新,实现全过程、全方位质量提升。

近期,铸造分厂两壁类铸件撞击冒口时出现亏肉现象,严重时会产生撞击裂纹,并且铸件内锥面存在钻钢现象,影响铸件质量。铸造分厂组织技术专业现场研究,找出问题原因:冒口反锥面手工修型不规范,破坏了砂型表面的致密层,导致质量缺陷。为此,分厂依据不同冒口规格,设计了相应规格的木模,使用木模代替手工修型,消除了手工修型不规范带来的质量风险。经试验,铸件撞击冒口后无亏肉、无裂纹,铸件内锥面光洁、冒口根部无钻钢,质量较以前有明显提升。


现场分析,全面提升衬板质量


稳定的质量是产品立足的基石。为适应市场需求,企业更需注重品质与品牌打造,摒弃重产量轻质量的观念,从梳理质量问题清单着手,逐一分析、逐项整改,实现全面提升。

2021年,在建的马城铁矿衬板产量在机械厂精铸项目部总产量中占比最高,项目部秉承“向质量要效益”理念,不断优化马城衬板工艺方案:选用消失模整体铸造,有效避免合箱因素造成飞边缺陷;发挥树脂砂溃散性好、易清理的优良性能,选用树脂宝珠砂粉填充衬板孔,解决了衬板孔化学性粘砂问题,清理效率提高75%。


全员参与,提升锻造钢球质量


产品质量是企业各环节、各部门全部工作的综合反映,任何人的工作质量和方式方法都会不同程度地影响产品质量。因此,鼓励人人提出合理建议并择优落实,对质量提升工作意义重大。

今年以来,机械厂磨球项目部以职工合理化建议工作为切入点,以发现和解决质量问题为着力点,经筛选提炼,采纳了两种热处理方式的建议,进行科研实验,将职工智慧转化为现实生产力。在生产过程中,常规方法是钢球经过水淬火后直接进入回火窑,以降低脆性,避免开裂。项目部接到用户反馈:产品在使用过程中存在失圆、破碎情况,消耗量增大。经检测,钢球存在芯表硬度差较大,表面硬度不均匀的情况。为此,职工提出合理化建议:尝试在闭式淬火机淬火后,调整提升斗速度,在对面加装轴流风机强制冷却。项目部采纳建议并开展试验,数据表明钢球返回温度由70—80℃迅速降低到35—40℃,缩小了芯表硬度差,有效促进了钢球基体组织转变,提高了钢球耐磨性。


过程管控,防止钢斗焊接变形


产品质量是操作者生产出来的,而不是质检员检验出来的。因此,在重点、难点项目加工中,要加强预控,通过预估质量控制要点,设定关健工序、加强技术指导,提高产品质量。

机械厂金结分厂加工的迁钢钢斗总成长12米、宽4米、高3米,重量28吨,在施工前,分厂预判该工件尺寸大,焊接变形不易控制。分厂主动联系用户,到现场与操作人员一起研究结构改进及重点加强部位。如侧板焊缝拼接不够规范,底部支撑梁、外侧加强梁尺寸不对,钢斗与车体位置钢板厚度不够,容易撞击变形。分厂针对以上问题积极改进制作工艺:侧板下料时,将接口焊缝放在侧梁中心部位,保证焊接强度;底部支撑梁和外侧加强梁重新放样下料,保证尺寸准确;钢斗与车体定位装置干涉部位,改进制作尺寸并且增加防撞击护板等,较好地保证了单件尺寸精度,提高了整体组对尺寸,产品质量达到预期效果。

产品质量是提升企业竞争力的关键。矿业机械厂一如既往抓质量、坚持不懈促提升,力争在新一轮市场竞争中掌握主动,实现“矿机产品”向“矿机品牌”的转变。


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作者:李慧
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