发布时间:2021-04-23 浏览:319
自2020年7月,长钢公司TPM管理工作由“1”阶段转入“2”阶段“两源”(发生源和困难源)治理以来,广大基层职工付出超常努力,倾注无穷智慧,取得明显成效的同时,“0”阶段和“1”阶段小组活动不松懈、高标准,成果持续保持并巩固完善。在“2”阶段推进工作中,该公司各单位按照顾问团队和推进办的要求,集思广益,不断积累经验,积极主动开展“两源”治理,创造性地开展相关工作、制作实用工器具,改善呈现出以点带面、多点开花、齐头并进的局面。截至目前,已累计发现“两源”2761项,整改2566项,整改率93%,过程中,发现并整改设备微缺陷2926个,大幅降低设备非计划停机,为设备高效稳顺运行、增加单体设备生产时间提供了坚实的保障。
如果问他们的秘诀是什么——永远向现状提问题,持续在改进中挖潜力!
预防为主,“发生源”治理想得全
发生源是指导致设备故障、泄漏、污染、产品缺陷、浪费、危险等问题的根源。通过寻找引起问题的根本原因、分析原因、实施改善、跟踪验证,预防故障、污染、不良等再发生。
轧钢高线产线的“水联动”,是“故障发生源”治理的典型代表。轧制品种钢时,因穿水水量及水压不恒定,对轧件温度的影响不恒定,容易导致跑钢。对此,职工们对跑钢时的穿水数据进行统计分析,找到极限跑钢数值,结合进吐丝机温度要求,严格控制各规格穿水流量,避免穿水过大造成精轧机堆钢。改善前,平均每月发生两起堆钢故障,影响生产1小时;改善后,该故障为零,每年可节约生产时间12小时。
原来,瑞昌水泥皮带上料添加顺序是先加脱硫石膏,再加矿渣,导致皮带粘料严重;后来将脱硫石膏称移至矿渣称后方位置,改变脱硫石膏添加顺序,下料时先布矿渣,再布硫膏,有效减少了粘料,减少污染。一次“乾坤挪移”,减少了粘料,还极大降低了职工的劳动强度。
轧钢厂针对因倍尺有毛头导致所有料都需进行100毫米的剪切,浪费、切损大的情况,在对齐辊道对齐侧增加一个剔头装置。当最后一支倍尺移动到剔头装置时,剔头装置自动启动,将毛头等不符合标准的料向外挑出100毫米,只需要剪切被挑出的部分即可。由此,圆钢、锚杆钢成材率平均提高0.09%。
熔剂厂的回转窑大倾角皮带倾斜角度50°,提升高度36.8米,水平投影长度41.25米。该皮带机较长,跨度大,倾角大,人员上下楼梯时在半空中容易跌落。对此,每隔一段增加栏杆,同时将栏杆设计为交错式窄栏杆,且两个栏杆宽度相加大于楼梯总宽度,防止人员跌落。
化繁为简,“困难源”治理点子好
困难源是指对设备进行清扫、点检、加油(润滑)、维护、操作时不容易进行的部位,或者在进行时容易发生误操作,引起事故发生的部位。能够通过改善手动作业及作业工具,为注油、点检、清扫、维护等操作提供便利。
炼铁厂高炉炉顶料罐原使用伽马射线的料位计,烟尘等情况易导致检测不准确,进而影响节流阀关闭时机,容易发生关闭不及时,严重时可能影响下料,甚至导致高炉休风。对此,将料位计更换为雷达料位计,能够更快速、更准确地判断料位情况,基本上杜绝了串罐,还便于操作工进行相应操作,为高炉稳顺生产提供了强有力的支撑。
轧钢厂为开坯机主传动增设“千里眼”,是“维护困难源”治理的一项亮点工作。原来,开坯机主传动操作只能凭借操作工经验操作,存在调整不及时的情况。对此,职工们自行设计了一套电气信号系统,在操作界面上增设一个指示灯,能够准确及时地提醒职工进行操作调整。改善后,主传动无法启动的原因能及时被找到和处理,较之前可节省0.5小时/次。
原先,棒材和棒线作业区打包辊道下的氧化渣清理费时费力,职工们利用以往检修剩下的边角料,废旧钢板自制了溜渣槽和收集槽,并安装在合适位置。每班清理只需1人10分钟,每年可节约300工时。大家都开玩笑地将此次改造称为钢渣的“滑容道”。
永远向现状提问题,是巴登钢厂精神的精髓所在。“已经实现的指标不降低、已经达到的水平不后退、已经取得的成绩不丧失”是长钢2021年的工作宗旨。捕捉并解决生产中的“难点与热点”,将TPM管理推进与经营生产深度融合,一步一个脚印,踏踏实实地改进完善生产组织、工艺技术、最佳操作、延长设备更换周期、减少故障停机时间等各项工作,用数据说话,真正将TPM管理成效反映到经营生产中。