发布时间:2020-12-31 浏览:337
矿业公司机械厂各分厂、项目部将“向现场要课题”作为“学巴登”的切入点,结合自身特点,引导职工立足岗位,从小改小革做起,从瓶颈、薄弱环节做起,推动质量、成本、效率进行持续改善。
改进工序提高生产效率
运输部自翻车侧门为热铆结构,在现场铆接过程中存在生产效率低、劳动强度大等缺点。金结分厂根据结构特点,设计多种铆接顶紧工装,提高生产效率。其中侧门铆接每件工时由原来的12个工作日减少到6个。以往,运输部自翻车地板檐都是用圆管切割成长条,采用拼接焊接而成,再进行割痕打磨。近期通过工序改进,设计制作压制胎具,采用钢板整体下料整体压制成型,效果良好,保证了使用强度,省去圆管下料焊接打磨等工序,提高生产效率20%。
N108定锥衬板是机加工分厂重点加工项目,涉及的加工面包含锥面、平面,加工难度大。本着将最终余量留在小端加工的原则,原工艺是先装卡小端,大端直接车成,然后倒面卡大端,再加工小端。由于小端毛坯面不均匀,装卡力不足。为保证稳定,在加工大端时,切削三要素需要适当降低,影响加工效率。对此,机加工分厂根据现场实际,改进工艺流程,提出先装卡大端,将小端提前进行卡口加工,然后倒面卡小端,加工大端,此方法消除了毛坯不均而带来的装卡影响,提高了机床的卡紧力,确保加工大端时的切削三要素,在保证质量的同时提效15%。
巧开“活口”降本提效
精铸项目部砂处理系统冷床水管上方分布着喷水孔,以喷水方式给滚筒降温。由于潜水泵抽水时会将部分砂粒带入管道内,堵塞喷水孔,造成喷水不畅。而水管为盲板焊接处于封死状态,清理砂子需要拆卸整个水管。项目部在水管末端巧开“活口”,用软管连接后使用铁丝封堵。砂子堵塞小孔时,直接打开软管,砂子随水流被冲掉,既降低了人工成本,又提高了工作效率。
实现主轴“轻量化”降低强度
磨球项目部外螺旋淬火等待系统主轴长度较长,工作环境温度高,中心轴易变形,经常出现卡球现象,操作者处理时存在烫伤的安全风险。项目部人员本着“服务于现场”的原则,针对该点位进行讨论,制定出解决方案:将轴缩短1米,螺旋叶片改为钢筋直接焊制,为传动轴“减负”。消除安全隐患的同时,也降低了操作者的劳动强度。