发布时间:2020-11-20 浏览:342
常村煤矿按照集团 “聚焦一核两翼、构建六大体系”的发展格局,以“构建精益运营体系”为总体要求,深入推行精益管理,全面推进先进产能建设,提升管理质效,促进矿井高质量发展。
精细采,打造“四梁八柱”
今年以来,常村煤矿科学研判,大胆尝试大型构造段回采作业,减少回采搬家倒面次数,增加煤炭可采资源,实现精采细采。
该矿通过精采细采,减少2次搬家倒面,累计多回收资源46.1万吨,节约成本近千万元。
随着矿井煤炭储量日益减少,该矿积极采用或探索无煤柱开采和充填开采等绿色开采技术,实现矿井资源的应采尽采、最大限度延长矿井黄金发展期。一方面抓好沿空留巷无煤柱开采应用,其中四个工作面共计可多回收110万吨煤炭资源,少掘巷道累计3829米,可采储量增加12%,巷道掘进量减少40%;另一方面,积极抓好2311工作面离层区注浆创新工作,该工作面采用覆岩离层注浆后,可采长度增加587米,释放煤量148万吨,如试验成功类似情况可以减少煤柱及压煤损失约1374万吨。同时,积极调研充填开采技术,目前已制定完成“综采充填开采”和“条带充填开采”两套方案;下一步将探索实践适合常村煤矿的充填开采技术,以置换释放井下压覆煤炭资源,初步估算可释放1亿吨。
提效,实现高效掘进
常村煤矿以效益为中心,以减人提效为目标,科学合理优化简化设计,利用新装备、新工艺,确保掘进生产无缝对接。
“今年以来,共有三条巷道经过设计优化后,少掘243米,节约成本190万元。并且在工作面圈定前后,综合考虑各种因素,对影响工作面的地质构造持续跟踪、优化简化设计,增加可采储量。”生产中心负责人秦勇介绍。
随着采掘活动的不断延伸,掘进队组搬家倒面次数也随之增加,为此该矿成立了专职掘进安装回撤队组,进行超前安装。截至目前,该矿累计完成11个掘进头安装和6个掘进面回撤,累计节省工期152天,增收进尺760米,实现了“零接续”和无差别掘进。
同时,该矿大力实施机掘岩巷取代炮掘岩巷施工工艺,在人员不增情况下,实现岩巷掘进效率翻番。今年已有两台岩巷掘进机进行大断面岩巷施工,月单进由原来的平均60米增加到现在的170米。此外,今年10月,该矿引进一台 “远距离操作智能化岩巷掘进机”,主要施工小断面高抽巷,每班减少2-3人,每月减少投工200余人次,月单进由原来的平均120米增加到260米。
严审批,构建管控“底座”
常村煤矿以零失误、零返工为底线,减少不良修理浪费,确保掘进巷道施工质量。
该矿从巷道使用功能出发,通过科室间联动响应,实行科室包保负责制,从设计、施工和竣工全过程跟踪验收,杜绝返工现象。今年以来,经生产、机电、地测等相关部门联动共振,三个回采工作面完成皮顺机头段和正巷一次性成功掘成,没有发生一起不良修理的返工浪费问题。
同时,该矿从源头审批、过程管控、工完料尽、修旧利废四个方面进行材料管控。源头审批方面,严格按照作业计划层层把控,对上月超欠情况进行核减;过程管控方面,按照支护材料规定,每月对各工作面下料、使用和剩余情况至少复核三次,减少库存浪费;工完料尽方面,施工竣工过程中,定期组织巡查验收,严格杜绝材料浪费,减少二次搬运浪费;修旧利废方面,针对回收材料,在确保安全前提下,进行二次复用。今年以来,该矿通过修旧利废材料复用,节约资金约287余万元。