首页 > 经营管理 > 详细内容

京唐公司炼钢部降本增效实现“双过半”目标

发布时间:2020-08-21     浏览:426

今年以来,京唐公司炼钢部以稳定生产工艺、提升产品质量、降低工序成本为目标,调动一切积极因素,突破创新,通过一系列措施的执行,上半年累计降低生产成本1.2亿元,完成“时间过半任务过半”目标。

炼钢部不断优化生产组织,加强生产管控,积极推进现场管理水平提升。他们紧盯设备运行薄弱环节精准发力,结合1号高炉系列检修工作,历时72天,组织780余人有序完成了包括天车轨道梁维护等在内的766项检修项目,使设备停工时间同比降低23小时,降幅达到59%。在炼钢五座转炉同步检修过程中,他们通过“桌面推演”“现场模拟”等措施,增强了检修项目的可操作性与针对性,确保炼钢6路能源气体介质、9路水介质按计划停机,全力保障检修工作优质高效。

此外,炼钢部还持续以“提高生产效率”为主线,重点在生产管理、技术攻关等方面开展工作。通过“大口径出钢”技术的应用,使转炉冶炼周期提升2%,出钢温降减少3.6度;通过转炉高强度供氧、快速精炼、高效连铸等工艺技术的应用,保障了全流程快节奏生产的稳定性,有效提高了产品质量;通过对结晶器调宽的操作系统、铸机拉速、铸坯传热等方面的综合分析,创新开发了一套新的调宽系统,同时新增设了锥度自动恢复、宽度动态跟踪、一键调宽等多项调宽程序的保护模块,优化了曲线检测系统,同时开发出了一套“调宽锥度动态补偿”程序,消除了调宽结束前后的机械间隙,使锥度偏差稳定控制在0.3毫米以内,成功打破连铸机倒角结晶器板坯每分钟1.2米拉速双向调宽的限制环节,为生产稳定筑牢根基。

面对疫情防控和市场竞争的双重压力,炼钢部深挖系统潜力,瞄准市场源头,着力在原辅料消耗上下功夫,细化生产管控、品种质量等方面的工作安排,确保降本措施能够切实有效执行。在降低钢铁料消耗攻关过程中,他们以“降低外购废钢消耗”为目标,综合分析40渣钢消耗的品种结构、工艺路线等关键环节,确定了一整套钢种硅、硫含量的判定方案,形成了渣钢加入的六种配比模式,为降低钢铁料消耗奠定了坚实基础。上半年,40渣钢回吃量达到22301吨,降低钢铁料消耗1.8公斤每吨,节约生产成本1617万元。

在能源方面,炼钢部紧密围绕技术节能、工艺节能、系统节能、操作节能开展工作,通过细化生产配比、优化操作流程等,实现工序能耗和能源成本的稳定下降。通过优化EC蒸汽使用标准、改善废钢投入顺序、连锁转炉控制要求等措施,实现能源消耗稳步降低,经计算,每炉至少可节约蒸汽消耗1.3吨。降低原辅料消耗是降本增效的重要组成部分,其使用的标准及要求直接关乎产品质量的高低。为了避免在使用和分配合金过程中出现差错,他们通过对合金含量、钢水品种的综合分析,确定了合金品种与钢水之间的最佳配比,细化了合金使用的“优先级”,明确了不同钢种之间的高、中、低、微各档级碳锰铁合金加入量,并制定了“合金品种的使用规范”,采用日记录、周曝光的管理机制,规范了合金的使用标准,杜绝了不规范合金使用,使低、微碳锰铁等高端合金的消耗量大幅降低,合金消耗成本较之前每吨降低了3.7元。在此基础上,他们还开展了微碳猛铁合金的替代工作。通过试验前后对比发现,两道工序的合金吸收率达到92.5%,与微碳锰铁吸收率持平,钢水质量稳定,完全满足使用要求。经测算,微碳锰铁实现替代工作之后,合金消耗成本较上年每吨降低5元。


【涉及版权问题请与我们联系】
作者: 薛超杰
更多阅读>>
+ 加载更多新闻