发布时间:2020-06-19 浏览:400
6月初,记者来到获得“中央企业先进集体”荣誉的采油一厂西柳作业区西柳10转油站(黄京生站)。一进站门,花团锦簇下的电视大屏滚动播放的“挺过当下紧日子、过上未来好日子;效益是企业的命脉,我们的饭碗……”醒目的提质增效标语,让人感受到这个站提质增效战严冬的士气和干劲。
正在观看大屏幕,一身尘土、满脸疲惫的站长黄京生和记者打招呼,一问才知道:黄京生已经连续10天加班加点,忙于5口新投产井的参数录取,为原油生产高质量运行做准备。谈到站里今年提质增效工作,黄京生打开了话匣子。
问题当潜力,堵住提质增效“出血点”
“目前低油价下,提质增效工作十分重要。我们站是西柳作业区生产原油集输的重点站。整个站内的集输设备是满负荷运行了20年的老设备,保障设备正常运转、提高开井时率、降低运行费用是降本增效的关键。今年,我们从问题出发,把问题当潜力,集思广益堵住提质增效 ‘出血点’。”黄京生说。
这个站党支部书记李大鹏介绍,针对低油价严峻形势,该站结合集团公司“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动,围绕“解难题、降成本、保运行”开展大讨论和研讨会,梳理出“储油罐内大量伴生天然气没有充分利用,排放到空气中,对环保工作有一定影响;注水自控仪经常损坏,影响西柳10断块的地层及产能;高19井热水采出液导致热水泵经常
气蚀、抽空,影响伴热系统运行”等三大影响工作的问题。对此,该站多措并举,将问题变成创效潜力。
这个站采取给储油罐安装负压收气装置、自行修复注水自控仪、自主洗井节约台班费、对高19井热水采出液加装排气装置等有力措施解难题。仅通过安装负压收气装置,剩余气体进入二级收气,预计每日就可收气 1000 立方米。按照每立方米气3.6元计算,预计年节约成本130余万元。
“问题可以转化为降本潜力。”这是黄京生多年实践的体会。黄京生站是作业区领料最少、运行成本最低的站点。而这样难能可贵的工作状态如何取得?
一个实例给出答案。数年前,黄京生得知作业区一年阀门购置费竟然有10多万元!他便开始思考怎么才能降低费用。几番琢磨细算账,他发现:维修一个阀门比新购置节省几千元,年降低成本
太可观了!于是,他让作业区材料员向厂家申请多给发一些配件,厂家为了省事很痛快地同意了,后来发现这一项举措就让他们一年少赚10多万元。厂家说:“老黄可真抠!”黄京生“黄老抠”的名声也就此传了出去。黄京生说:“叫我‘黄老抠’ 没关系,我的出发点只有一个,企业是个大家庭,过日子嘛,能省就省。”
解题当创效,激发提质增效“活力点”
黄京生经常和员工说:“作为油田生产一线员工,我们所有的努力与创新都是为了多创效,多产油。”
近几年,这个站通过创新创效、修旧利废完成创新成果147项,为企业创造经济效益近1800万元,简单的数字反映出黄京生站员工立足岗位解难题、群策群力创效益的实干担当。其中,“高19井热能利用”“卸油点多功能清洁罐”“洗样机改造”等技改减轻了员工劳动强度,实现清洁安全生产,提高了工作质量和效率。
西柳作业区主任姜兆波说了这样一件解难创效的事例:今年,采油一厂为防止不法分子在管线钻孔盗油,给各作业区配备了一部管线探测仪。西柳作业区由于加大巡线力度,管线探测仪频繁使用出现故障,不能使用。与厂家联系维修,最低收费5000多元,厂家建议重新购买一部新设备。经询价后,得知一部新探测仪需要8万多元。作业区治安组组长带着损坏的探测仪找到了黄京生。经过检查,黄京生发现是电池组损坏了。可是,从网上搜寻不到这个品牌的电池组。后来,他花了200多元买来同类型的电池组装上后,问题迎刃而解。
这样解难题创效益的事例在黄京生站不胜枚举。2019年9月初,这个站新落成的撬装式卸油点,肩负着作业区26个拉油点60多口边零井的原油卸油任务。投运一段时间后,由于出现气阻现象,导致卸油时间过长,每天只能卸六七车油,大部分原油要到厂里其他卸油点卸,影响生产,增加运费。针对这一难题,黄京生和副站长韩慧娟、陈军马上对施工图纸及工艺进行分析,找原因、想办法,仅用7天就研制出新的“油气释放装置”。有了这个装置,每天卸油量从之前的六七车增加到20车,每月能为作业区节约运费10多万元。
废品变成宝,深挖提质增效“效益点”
许多人认为,废品没有可用价值。但在
黄京生眼中,如果挖出废品“效益点”,废品也能变成“宝”。
在黄京生站的创新工作室内,整齐排列着黄京生从废旧设备上拆下来收集的万余件“宝贝”——螺丝、零件、胶圈……一有时间,他就对废旧设备进行拆解,分类放好,以备应急之用。
工余时间,黄京生站员工会把废旧配电柜充分利用起来,把一些能够继续使用的配件拆下来简单维护保养后,作为维修备用件。今年4月份,因外输泵配电柜开关保护器突然熔毁而停泵,外输罐位告急,作业区库房找不到同型号的保护器,他们利用旧保护器进行更换,险情得到及时有效排除。还有一次,化验室洗样机的电机坏了,因疫情影响厂家来不了,迟迟不能维修换件。黄京生采用废弃洗样机上的旧电机,经过改造后装在洗样机上,洗样机又恢复了正常运转,仅这一项每年就节约维修、材料成本近万元。
“小活儿不出门,大活儿不出站,废旧设备也要拆开看;不比谁的设备新,而是比谁的设备运行周期长、比谁的维修保养费用少、比谁的设备耗能低、比谁的生产成本低”
这是黄京生站的工作理念。无论抢修外输泵还是完善撬装式卸油点,无论研制管线自动排气阀还是井口扶正器,在彻底解决生产难题的同时,也挖出了提质增效的一个个“效益点”。站内自主研制改造的反冲洗流程,提高了板式换热器使用寿命,节省维修成本近4万元。2017年研发的光伏充电桩,购置费2万余元,投入使用后,年节电约10万千瓦时,按照1千瓦时电0.67元计算,年节约电费约7万元。
全员齐降本,念好提质增效“节约经”
一个人的力量是有限的,但是团队的力量是无限的。
面对低油价寒冬,黄京生发动全员力量,开动脑筋,想生产所想、急生产所急,开展“立足岗位、降本增效、从我做起”主题活动,将挖潜增效融入生产经营的每一个环节,上下一心保障生产经营工作稳步推进。
今年,这个站开展的“修阀门、降成本”工作成效凸显。他们本着“能修即修”理念,对购买成本较高的注水闸阀、角阀等回收修理,对普通阀门、管路等废旧
物品全部实现回收再利用,预计年可节省成本11万元。
在这个站,记者看到一些分类摆放的手套毛巾。陈军告诉记者:员工干比较脏的活儿,就用又脏又旧的手套;新毛巾先用来擦桌子、擦窗户,用旧了才去擦设备。今年,全站员工将不穿的旧工服收集在一起,裁剪后扎成拖布,每把拖布就可以节省二三十元的材料成本。
为了降低成本和能耗,黄京生要求员工将更换阀门拆下的旧螺栓,用车刀重新车扣,用机油泡好,分门别类重新入库备用。化验室岗位员工主动把沾满油污的脏手套收集起来,用高温采出水洗干净,晾干重复使用。今年化验室岗位员工唐燕主动提出“完善化验室流程,充分利用高19井高温采出水对样桶清洗后,污油进入地下罐”的建议被采纳实施后,年节电达7.3万千瓦时。
点滴降本,增加效益。黄京生站从生产实际出发,节约每一滴水、节省每一度电,实实在在地将降本增效工作落到了实处。截至目前,修复高压自控仪、液下排污泵、分水泵、样桶清洗机及各类阀门等累计节约成本60余万元。